工業(yè)上,最廣泛采用的是用4~20mA電流來(lái)傳輸模擬量。儀表君總結(jié)了4~20mA變送器的4種典型故障及解決辦法,幫助大家在現(xiàn)場(chǎng)使用中,對(duì)產(chǎn)品故障快速做排除,正常使用模擬量變送器產(chǎn)品。
典型故障及解決辦法
01、變送器無(wú)輸出顯示
02、變送器輸出≥20mA
03、變送器輸出≤4mA
04、壓力顯示/輸出信號(hào)不正確、有誤差
此外還有如下:
1.壓力指示儀表的輸入是4~20mA的,則變送器輸出信號(hào)可直接接入;如果壓力指示儀表的輸入是1~5V的則必須在壓力指示儀表的輸入端并接一個(gè)精度在千分之一及以上、阻值為250Ω的電阻,然后再接入變送器的輸入。
2.多點(diǎn)紙記錄儀沒(méi)有記錄時(shí)輸入端如果開(kāi)路則:1、不能再帶其他負(fù)載;2、改用其他沒(méi)有記錄時(shí)輸入阻抗≤250Ω的記錄儀。
3.管路的溫度過(guò)高,加緩沖管以散熱,使用前最好在緩沖管內(nèi)先加些冷水,以防過(guò)熱蒸汽直接沖擊傳感器,從而損壞傳感器或降低使用壽命。
除了上述故障之外,壓力變送器還容易發(fā)生以下故障:
安裝問(wèn)題
在蒸汽流量測(cè)量中,蒸汽主要涉及兩種,一種為外供蒸汽,一種為鍋爐的過(guò)熱蒸汽。外供蒸汽是經(jīng)過(guò)減溫減壓后的蒸汽,溫度不高,且摻有大量水分,且需時(shí)用時(shí)不用,時(shí)刻根據(jù)用戶的要求改變蒸汽流量。在實(shí)際的流量測(cè)量過(guò)程中有時(shí)流量偏大有時(shí)流量偏小,非常不穩(wěn)定,經(jīng)常需要進(jìn)行排污,每次排污后變送器的測(cè)量又準(zhǔn)確了,但蒸汽管道的排污次數(shù)多了,又容易導(dǎo)致導(dǎo)壓管上各個(gè)接點(diǎn)漏汽。
在測(cè)量過(guò)熱蒸汽的使用中,發(fā)現(xiàn)最大的問(wèn)題就是有時(shí)停機(jī),重新開(kāi)機(jī)后流量就會(huì)發(fā)生偏差,導(dǎo)致失準(zhǔn),且有時(shí)停下來(lái)后仍有少許流量顯示。一般變送器安裝位置低于測(cè)量管道。但在實(shí)際的安裝中,外供蒸汽流量的凝結(jié)罐與變送器都高于測(cè)量管道,且從節(jié)流裝置接出來(lái)的向下敷設(shè)至少1米的導(dǎo)壓管路也太短。
鍋爐的過(guò)熱蒸汽流量也存在著凝結(jié)罐與測(cè)量管道的高度不一致問(wèn)題,導(dǎo)致凝結(jié)水的高度不平衡,引起了靜壓差。
導(dǎo)壓管堵塞問(wèn)題
在壓力測(cè)量中,有時(shí)指示的壓力不隨工況而變化。打開(kāi)排污閥后只有少量的污水后就沒(méi)水流出,這是由于水質(zhì)或壓縮空氣中會(huì)帶有少量的浮塵,隨著水流而進(jìn)入導(dǎo)壓管沉淀。日積月累的運(yùn)行,導(dǎo)壓管的管壁會(huì)腐蝕積垢,出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。
變送器設(shè)備本身故障問(wèn)題
在潤(rùn)滑油壓力的測(cè)量中,由于潤(rùn)滑油壓力信號(hào)參與停機(jī)聯(lián)鎖控制。潤(rùn)滑油壓力變送器測(cè)量所得的信號(hào)傳輸給計(jì)算機(jī),一方面進(jìn)行顯示,另一方面此信號(hào)還通過(guò)程序比較,當(dāng)壓力低于0.06MPa時(shí),發(fā)出缺油停機(jī)信號(hào)停機(jī)。
從潤(rùn)滑油壓力信號(hào)趨勢(shì)圖上看到壓力是瞬時(shí)直線下降而導(dǎo)致跳機(jī)的,檢查變送器后發(fā)現(xiàn)變送器的內(nèi)部模塊損壞。雖然每年都對(duì)變送器進(jìn)行定期的校驗(yàn),檢定合格后用于生產(chǎn)。由于變送器經(jīng)過(guò)幾年的運(yùn)行后,其精度、靈敏度、穩(wěn)定性等性能指標(biāo)都會(huì)逐漸降低,內(nèi)部的膜片、集成塊也會(huì)損壞發(fā)生故障。
存在干擾問(wèn)題
在空壓機(jī)排氣壓力的測(cè)量中,排氣壓力信號(hào)的波動(dòng)較大。校驗(yàn)變送器后符合精度要求,排除變送器本身的故障;檢查導(dǎo)壓管及接頭也沒(méi)有破損、漏氣,信號(hào)電纜的連接處接觸良好。但電纜的走向是通過(guò)高配室旁邊的電纜橋架引入控制室的。周?chē)嬖谥罅康碾姶鸥蓴_。
推薦資訊:±100KPa量程壓力變送器的校驗(yàn)方法步驟
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